印制板及其組件(PCB&PCBA)是電子產(chǎn)品的核心部件,PCB&PCBA的可靠性直接決定了電子產(chǎn)品的可靠性。為了保證和提高電子產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性,對失效進(jìn)行全面的理化分析,確認(rèn)失效的內(nèi)在機理,從而有針對性地提出改善措施。
電子元器件失效分析的目的是借助各種測試分析技術(shù)和分析程序確認(rèn)電子元器件的失效現(xiàn)象,分辨其失效模式和失效機理,確認(rèn)最終的失效原因,提出改進(jìn)設(shè)計和制造工藝的建議,防止失效的重復(fù)出現(xiàn),提高元器件可靠性。
集成電路復(fù)雜度與性能要求的持續(xù)攀升,疊加設(shè)計、制造、封裝及應(yīng)用環(huán)節(jié)的潛在風(fēng)險,導(dǎo)致短路、開路、漏電、燒毀、參數(shù)漂移等關(guān)鍵失效模式頻發(fā)。這不僅造成昂貴的器件報廢與系統(tǒng)宕機,更常引發(fā)設(shè)計方、代工廠、封測廠與終端用戶間的責(zé)任爭議,帶來重大經(jīng)濟損失與信譽風(fēng)險。
高分子材料性能要求持續(xù)提升,而客戶對高要求產(chǎn)品及工藝的理解差異,導(dǎo)致斷裂、開裂、腐蝕、變色等典型失效頻發(fā),常引發(fā)供應(yīng)商與用戶間的責(zé)任糾紛及重大經(jīng)濟損失。
金屬構(gòu)件服役環(huán)境日益苛刻,對材料性能和結(jié)構(gòu)可靠性提出更高要求。然而,設(shè)計缺陷、材料瑕疵、制造偏差或不當(dāng)使用等因素,極易引發(fā)疲勞斷裂、應(yīng)力腐蝕開裂、氫脆、蠕變、磨損、過載變形等典型失效。
美信檢測以海量失效數(shù)據(jù)庫構(gòu)建技術(shù)優(yōu)勢,全譜系案例、復(fù)雜場景方案、頭部企業(yè)合作及體系化知識產(chǎn)權(quán),各展其能。憑借百萬級失效解析積累,精準(zhǔn)洞察本質(zhì),讓檢測報告為客戶質(zhì)量升級提供有力支撐,實現(xiàn)失效歸零。
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美信檢測一家具有國家認(rèn)可資質(zhì)的商業(yè)第三方實驗室 我們專注于為客戶提供檢測服務(wù)、技術(shù)咨詢服務(wù)和解決方案服務(wù),服務(wù)行業(yè)涉及電子制造、汽車電子、半導(dǎo)體、航空航天材料等領(lǐng)域。
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PCB板SMT后通孔失效?這份晶界缺陷避坑攻略請收好

發(fā)布時間: 2025-08-21 00:00
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PCB板SMT后通孔失效

我們收到某批次PCB板在SMT加工后,出現(xiàn)了通孔阻值變大的現(xiàn)象。5片NG樣品(含標(biāo)記NG孔位)及5片PCB光板進(jìn)行失效分析查明其失效原因。接下來將詳細(xì)解析這一失效案例的分析過程,幫助大家理解背后的技術(shù)原因。


1.外觀檢查&電性能檢查

外觀檢查顯示NG樣品和PCB光板表面未發(fā)現(xiàn)明顯異常。

阻值測試發(fā)現(xiàn)NG通孔確實存在阻值變大甚至開路的現(xiàn)象;PCB光板中,相同位置的過孔阻值表現(xiàn)為正常。


外觀檢查&電性能檢查

外觀檢查&電性能檢查




2.無損檢測

對通孔進(jìn)行透視觀察,并與PCB光板通孔進(jìn)行對比發(fā)現(xiàn):NG樣品NG通孔未發(fā)現(xiàn)孔銅缺失、斷裂等明顯異常現(xiàn)象。

無損檢測




3.切片分析

NG樣品:所有通孔孔銅均存在開裂,且孔銅的晶粒明顯存在異常,且晶粒之間存在晶格缺陷。

PCB光板:PCB光板樣品通孔孔銅良好,且孔銅晶粒成型正常。

綜上可知,導(dǎo)致NG樣品通孔阻值變大的直接原因為:通孔孔銅存在開裂異常。

除NG通孔外,NG樣品中其他位置通孔孔銅亦存在斷裂現(xiàn)象,該通孔孔銅斷裂應(yīng)與孔銅晶粒組織異常相關(guān)。

切片分析

4.SEM+EDS

NG通孔:NG通孔孔銅的銅厚約為26.0~31.4μm,晶界缺陷嚴(yán)重,開裂位置表現(xiàn)為沿晶界開裂。

OK通孔:OK通孔孔銅的銅厚約為20.8~27.2μm,通孔孔銅晶粒良好。

綜上可知,NG樣品通孔表現(xiàn)為沿晶界開裂,晶界缺陷嚴(yán)重。NG通孔相比OK通孔,其抗拉強度和延展性嚴(yán)重降低,致使在焊接組裝過程中,孔銅受應(yīng)力發(fā)生開裂。

SEM+EDS

5.熱應(yīng)力分析

為確認(rèn)PCB光板的耐熱沖擊能力是否符合要求,參考IPC-TM-650 2.4.13.1 層壓板熱應(yīng)力測試方法,對PCB光板樣品進(jìn)行熱應(yīng)力測試,測試后發(fā)現(xiàn)PCB光板樣品表面未發(fā)現(xiàn)明顯異常且熱應(yīng)力測試后通孔良好,未發(fā)現(xiàn)孔銅斷裂現(xiàn)象,且孔銅晶粒成型良好。

綜上可知,該批次的PCB光板耐熱性良好。

熱應(yīng)力分析




6.熱性能分析

為確認(rèn)樣品NG是否與板材本身的熱膨脹系數(shù)過大有關(guān),對NG樣品、PCB光板分別進(jìn)行Z軸膨脹系數(shù)Z-CTE測試,結(jié)果如下所示:

Z軸膨脹系數(shù)Z-CTE:在NG樣品和PCB光板樣品相同位置取測試樣品,參考IPC TM-650 2.4.24C玻璃化轉(zhuǎn)變溫度和Z軸膨脹(TMA法)測量其Z-CTE。

對比NG樣品與PCB光板的Z-CTE,發(fā)現(xiàn)兩樣品的Tg前以及Tg后的Z-CTE都相差不大,故樣品失效應(yīng)與板材本身的膨脹系數(shù)無關(guān)。

熱性能分析

圖11.Z軸線性膨脹系數(shù)測試結(jié)果曲線圖片

7.分析與總結(jié)

分析:PCB板在SMT后出現(xiàn)通孔阻值變大。電性能檢測確認(rèn)失效通孔阻值異常甚至開路,但外觀和X-Ray檢查未發(fā)現(xiàn)明顯異常。

切片分析揭示:失效樣品(包括失效孔及其他孔)均存在孔銅開裂,且晶粒異常(晶界間隙大、缺陷嚴(yán)重),導(dǎo)致抗拉強度與延展性不足,受SMT熱應(yīng)力易開裂。相比之下,PCB光板孔銅結(jié)構(gòu)良好、晶粒正常,熱應(yīng)力測試后也無開裂。兩板材的Z軸熱膨脹系數(shù)(Z-CTE)相近,排除基材膨脹影響。

綜上,孔銅開裂失效的根本原因在于電鍍工藝異常導(dǎo)致的晶粒組織缺陷。


總結(jié):導(dǎo)致NG樣品通孔阻值變大的直接原因為:通孔孔銅存在開裂現(xiàn)象。導(dǎo)致孔銅開裂的根本原因為:通孔孔銅的電鍍銅工藝存在問題,致使銅晶粒異常,導(dǎo)致孔銅的抗拉強度和延伸能力嚴(yán)重不足,在焊接組裝受熱過程中,孔銅易受應(yīng)力發(fā)生開裂。



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